活性炭吸附凈化裝置 活性炭吸附箱 VOC活性炭吸附塔 油漆廢氣處理設備 噴漆廢氣治理設備 UV除臭設備 活性炭除臭設備 酸霧噴淋塔
活性炭吸附塔的工藝操作和過濾方式
化工廢水成分復雜,有機物含量高。目前,去除或分解廢水中有機物的方法包括吸附法、化學混凝法、電化學法、臭氧氧化法、生物法和微電解法?;钚蕴勘缺砻娣e***,吸附位點多,表面化學結構豐富,對***多數(shù)常見的有機污染物和重金屬離子具有很強的物理化學吸附能力,是去除廢水中有機物的常用工藝。***別適用于化學沉淀、生物處理等工藝后難以生化和化學去除的有機污染物的去除?;钚蕴抗に嚭唵危\行成本低。***量實驗結果表明,活性炭對coD的去除效果較***,但碳粉對工藝設備的污染防治是一項非常困難的任務,這限制了活性炭在工程實踐中的應用。闡述了碳粉在水處理設備污染防治工程中的應用效果,旨在為碳粉污染防治提供一種新的途徑。
1.過程操作
q水廠采用移動床連續(xù)活性炭工藝去除COD,并將商品活性炭運輸過程中產(chǎn)生的碳粉清理到新炭罐中。活性炭塔底部進水,***部出水,***部添加新炭,底部排放廢炭。進水與活性J型炭逆向接觸,活性炭處于流動狀態(tài),因此活性炭塔在裝填和運行過程中會產(chǎn)生碳粉?;钚蕴克鏊M入活性炭生產(chǎn)池,不僅對生產(chǎn)水起到緩沖作用,還能沉淀部分碳粉。生產(chǎn)水箱由生產(chǎn)水泵泵入過濾裝置進一步過濾去除碳粉,生產(chǎn)水箱進入反滲透等后端水處理系統(tǒng)。在實際運行過程中,活性炭粉末會隨著生產(chǎn)水進入后端水處理裝置,導致裝置內(nèi)碳粉頻繁結垢,增加設備故障率,嚴重影響生產(chǎn)運行,增加運行成本。
經(jīng)過壓成塊粉碎,或者壓成條再切成顆粒,這種工藝的活性炭粉較少。水處理廠的結垢問題來源于活性炭,因此從源頭控制非常重要?;钚蕴款w粒越小,比表面積越***,coD去除效果越***,但活性炭顆粒越小,越難截留,越容易對后續(xù)水處理設備造成污染堵塞。因此,在工程應用中,不僅要根據(jù)活性炭的去除效果來選擇活性炭,還要考慮活性炭粉末的影響。實踐證明,購買***顆粒、高強度的清潔活性炭是可取的。
2.活性炭的碳粉含量
活性炭含有***量的碳粉,所以活性炭通過細篩,將粉末篩出。本項目通過以下方法檢測碳粉量:將樣品置于(150±5)℃冷卻后,在200毫升蒸餾水中稱取20克樣品,攪拌靜置10分鐘,用20μm濾紙過濾未沉淀的碳粉,發(fā)現(xiàn)碳粉百分比含有硬度。
本項目采用8x30目顆?;钚蕴?,測試了五家工廠(A、B、C、D、E)活性炭的碳粉含量。結果表明,甲、乙、丙、丁、戊工廠的碳粉含量分別為0.3%、0.4%、0.45%、0.8%和1.8%??梢钥闯?,不同廠家的活性炭的碳粉含量是不同的。這五種活性炭在工程實踐中的應用結果表明,當炭粉含量<;0.5%時,后端水處理裝置的炭粉污堵情況明顯***轉。可見,采購的活性炭除了滿足正常的指標需求外,還需嚴格控制其炭粉含量,工程實踐證明炭粉含量以低于0.5%為宜。
3.洗木炭
進入活性炭吸附塔前,清洗新安裝的活J危險炭。清洗過程中,從新炭罐下部抽出輸送水箱中的水,自下而上清洗活性炭,從新炭罐上端溢流至輸送水箱,完成活性炭的清洗。
4.過濾方法
在實際生產(chǎn)過程中,在活性炭制水工藝后放置1μm過濾器(裝有濾芯)、0.4μm浸沒式微濾膜(用自吸泵泵送8分鐘,停送2分鐘,膜出水負壓小于-0.04MPa)和0.02μm超濾膜(配有進出口壓力表,通過壓差和流量變化控制,定期反洗恢復處理能力),并對后端反滲透裝置進行分析
使用1μm過濾器時,過濾器濾芯堵塞2天,壓差達到0.2MPa,需要更換濾芯。同時,反滲透裝置前的安全過濾器(5微米)壓差達到0.15兆帕,因此需要更換濾芯。使用0.4的浸沒式微濾膜過濾時,反滲透裝置前的保安過濾器壓差達到0.15MPa7天;當采用0.02μm超濾膜過濾時,反滲透裝置前的保安過濾器壓差在一個月左右達到0.15MPa??梢钥闯觯褂?.02μm超濾膜可以有效減緩后端水處理裝置的碳粉結垢。
5.設備的定期恢復分析
在實際運行中,從運行壓差可以看出,超濾膜的結垢事件隨著裝置運行時間的延長而增加。由于反洗可以恢復超濾膜的操作壓力,因此分析了反洗周期與超濾膜操作壓差***的關系,結果如圖2所示??梢钥闯觯瑸V膜的操作壓差隨著反沖洗周期的延長而增加。每2.5h反洗一次時,反洗后的操作壓差可恢復到初始值。如果反洗周期繼續(xù)延長,反洗后壓差會增***,長期運行會導致壓差越來越***,甚至不可恢復。反洗水量隨著反洗周期的縮短而增加,這將增加反洗水處理系統(tǒng)的負荷。綜合運行壓差、可回收性和機組反洗水量,反洗周期為2.5h
此外,活性炭粉末將隨著產(chǎn)出水進入產(chǎn)水箱。隨著運行時間的延長,產(chǎn)水箱中的碳粉越來越多。如果不及時清洗,沉淀下來的碳粉會進入后端水處理裝置,所以定期清洗活性炭產(chǎn)水箱是一項工作。
6.解決方案
超濾膜用于預先截留碳粉。通過實際運行發(fā)現(xiàn),超濾裝置進出口水壓差從0.07兆帕逐漸增加到0.20兆帕,出水量減少。同時發(fā)現(xiàn)炭粉分布在超濾膜的孔徑和間隙中,采用水洗和化學清洗難以回收超濾膜的通量,即在超濾膜下降的活性炭生產(chǎn)管上安裝一個200μm的金屬濾網(wǎng),可以作為過濾裝置,可以截留***顆?;钚蕴?,因此需要定期檢查該過濾裝置的堵塞情況。另外,在安裝過程中,要注意腐蝕造成的定期更換的難度和難度,所以過濾網(wǎng)不宜安裝在罐內(nèi)。二次過濾裝置采用自清潔精密過濾器,其過濾介質(zhì)為一種濾料顆粒,過濾精度***,為2μm,可提前去除50%以上的碳粉,有效改善超濾膜的污垢。
自潔式精密過濾器可去除2μm以上的***部分碳粉,進出水壓差小于< 0.02MPa,運行一段時間后,可通過反洗恢復其處理能力。在活性炭吸附去除化學需氧量的工程實踐中,碳粉導致設備結垢問題,直接影響生產(chǎn)運行。根據(jù)Q水廠的運行經(jīng)驗,解決碳粉結垢的措施主要有:
①源頭控制,應嚴格制定活性炭的采購標準,確保COD去除單元和后端水處理系統(tǒng)的正常運行。此外,在進入吸附塔之前,碳被洗滌以還原碳粉。
②選擇有效的過濾方法是控制活性炭粉末對水處理設備污染的關鍵,即采用0.02μm超濾裝置可以有效截留活性炭粉末,從而解決后續(xù)水處理裝置中的碳粉污染堵塞問題。
③超濾系統(tǒng)的反沖洗周期在一定程度上決定了超濾膜的可回收性。發(fā)現(xiàn)反沖洗周期為2.5h,既能保證超濾裝置的回收,又能減少反沖洗水進入系統(tǒng)。其次,定期清洗活性炭生產(chǎn)罐,可以防止沉降的碳粉過多進入后端過濾裝置。
④在解決后端水處理設備污染堵塞的過程中,單個超濾膜也造成了超濾裝置的碳粉污染堵塞。本項目采用200μm金屬過濾器、2μm自清潔過濾器和0.02μm超濾膜組成的三級過濾裝置,通過匹配不同的過濾精度等級實現(xiàn)高精度的碳粉去除,有效減少過濾裝置和后端反滲透膜的碳粉污染堵塞。